10-27
前些天找空旷场地调节了小车调速PID的参数,今天拿到创新实验室的场地上实测循迹效果时又发现许多问题...
今天调试时发现之前我们对转速传感器的误差估计过大,因而PID调整周期设置的也较大,今天改小调整周期后再次调整PID参数,循迹性能改善了不少。
循迹的策略也在不断优化中...
识别守卫点LED的接收管传感器也开始制作,不过由于组委会为防作弊将LED灯埋的过深,给接收管接收信号带来很大困难,这个问题还在和组委会协调中...
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Phantom Three 的电设日志
前些天找空旷场地调节了小车调速PID的参数,今天拿到创新实验室的场地上实测循迹效果时又发现许多问题...
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这周调转速传感器出了些问题,s12的累加器设置有误,今天最终被almighty搞定,然后开始利用串口调试PID参数。
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算法仿真平台我基本搞定,并进一步考虑评价算法的标准:用算法对92种地图依次仿真,得出所需前行单元格数和转弯次数,并加权给出综合评价指标。
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连续两天晚上调试小车,修改循迹时跑偏过大两轮正反转的策略为一侧车轮抱死、另一侧快转,避免了调整过程中由于地面摩擦阻力原因而使小车倒退的现象
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和Almightly讨论系统方案的设计,由Almightly整理软件的整体框架,我接着编写判断坐标位置、转弯策略等算法。
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这个国庆的几天假期真是充实,前几天天天泡在机设上,每天累得要死,当然是痛并快乐着。10-3开始电设,做了四天,硬件终于差不多搞定了。也是天天十几个小时工作,当然还包括其他方面的事情。整个假期不但没有比平时闲下来,反而作了更多地事情,看着做出来的成果,感觉还是很不错的。
李红志
洪志和Almighty去中发采购,结果今天没开门....
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硬件大体完工,上午先对母板的线路和其他排线进行了检测。侧边一排传感器异常,估计采样电路设计有误,后来想想其实纵向电阻只需要一排即可,没必要左右两排,遂暂时无视之。
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我和红志继续制作识别地面白线的循迹传感器电路,并完成了与小车的连接。我先拟定了小车在场地中的位置和方向的参数,然后讨论了循迹的算法,Almighty开始编写处理循迹传感器信号的程序段。
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我们先确定了单片机的端口定义,红志兄将电机驱动部分的外围接口部分搞定,并完成了母板和小车的连接,Almighty开始写简单的小车控制程序,我开始调试转速传感器。
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开始动手制作。先检测了小车电机的基本特性,确定驱动电路的基本参数。
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